GGH吹灰器由可编程逻辑控制器(PLC)控制,选用AB公司Micrologix1500系列产品,步进距离通过编码器计算,编码器旋转1周发出2500个脉冲,每个脉冲代表0.173mm。共有主机1台、开关量输入卡3块、模拟量输入卡1块、开关量输出卡2块。在脱硫分散控制系统(DCS)的操作画面中有吹灰器的操作界面,可以选择压缩空气吹扫程序、低压水冲洗程序、高压水冲洗程序、运行双枪程序、启动/停止吹灰器程序、运行顶枪程序、运行底枪程序。选择某个程序后,DCS就会有相应的数字量输入点送到PLC的数字量输入卡件,PLC接收到相应的指令后,就会启动PLC内的顺控程序,相关的设备就进行动作。GGH吹灰器PLC反馈给脱硫DCS的信号只有“电源正常”和“总故障”,当PLC内顺控程序运行时,常常会因为某个阀门的反馈信号未动作、压力或温度合适信号未满足、某个设备启动失败等原因发出“总故障”报警信号,最终导致GGH吹灰程序中断。故障发生后,运行人员就会联系热控检修人员到现场进行故障处理。但因PLC的操作界面不友好,且PLC内部的程序需借助其他工具才能读出来,因此热控人员只能根据经验一个信号一个信号地排除。这样就给故障排除带来了一定的困难,会因为吹灰不及时造成GGH堵塞,给整个脱硫系统的运行带来不利影响,再加上脱硫现场的工作环境恶劣,热控人员就地工作难度很大。GGH吹灰器主要存在以下几个问题。
(1)在投脱硫GGH顶枪高压水冲洗程序时,时常发出“总故障”报警信号,导致顶枪高压水冲洗不能正常投入。故障原因:1)顶枪高压水电动门严重卡涩,开启速度较慢,不能在规定的时间内(30S)顺利打开,而导致总故障报警;2)顶枪高压水电动门手动、自动切换装置失灵,不能从手动位正常切至自动位,导致电机空转而阀门不动;3)顶枪高压水电动门热偶常闭接点腐蚀严重,接点接触不良,致使阀门控制回路故障,阀门不能正常接收“开”“关”操作指令。针对以上原因,联系机务人员对阀门卡涩和手动、自动切换装置故障进行处理,确认该阀门的实际位置并重新定位,故障排除后阀门开关正常;更换接点腐蚀严重的热偶及接触器,更换后阀门开关正常,故障排除。
(2)顶枪在投高压水的过程中发出“高压水压力低”报警信号,进而发出GGH“总故障”报警信号,致使吹灰失败。故障原因:高压水供水系统压力不稳定,波动较大,造成压力低于8MPa(一般情况下正常工作压力大于10MPa)而发出报警。针对以上原因,联系机务人员对高压水供水系统进行检查,排除引起高压水供水压力不足和波动信号,而导致吹灰失败。针对以上原因,联系机务人员对上枪驱动机构进行检查,消除设备缺陷。
(3)吹灰过程中,顶枪有时会发出“无编码器输入”的报警信号,导致发出“总故障”报警信号。故障原因:经检查发现,吹枪投入的过程中有卡涩的现象,致使编码器状态不能翻转。从图1可以看出,5s后PLC就会发出“无编码器输入”的报警的故障。
(4)吹灰过程可以完成,但退枪时不能够自动退出。故障原因:通过多次跟踪,确认造成该故障的原因是梯形图中有一功能块不能正常翻转,GRT功能块只有在源A大于源B时(即吹枪实时位置大于7090时)状态才会翻转为1,从而触发以下逻辑。使吹枪正常退出。但是,通过多次观察,吹枪只能进到7090位置,不能大于7090,从而造成吹枪不能正常退出。针对以上原因,对梯形图做了修改(如图3所示),将GRT指令更换为GEQ指令,这样当吹枪实时位置大于等于7090时就能触发以下逻辑,从而躲恿导器时时延计使吹枪正常退出。以上频发故障的详细信息没有被传送到集控室,运行人员在集控室只能知道GGH吹灰发“总故障”报警了,但具体是哪个设备发生了故障不能迅速判断出来,致使缺陷处理不及时,影响了系统的安全、稳定运行。。
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