“十五”国家重大技术装备研制项目、我国首台3000平方米板壳式换热器近日在兰州通过专家验收评审。此举填补了我国大型板壳式换热器生产空白,标志着大型板壳式换热器有关技术设计、生产工艺日趋成熟,可步入产业化发展阶段。随着国内外各炼油化工厂对装置增效节能要求的提高,大型板壳式
换热器成为厂家新建或改造催化重整装置所期盼的关键设备。催化重整装置对于提高汽油标号有重要作用,目前国内催化重整装置一般采用立式管壳式换热器,但这种传热器效率低,单台传热面积小,已不能满足目前企业节能增效要求。板壳式换热器是一种新型换热器,传热效率是管壳式的2到3倍,具有端部温差小,压降低,节省工程设备安装费用等优点。由于板壳式换热器设计和制造难度较大,目前全世界只有法国帕格诺斯(Packinox)等几家公司可以生产。兰州石油机械研究所和中国石化工程建设公司于上世纪80年代末开始板壳式换热器研究开发工作。2000年11月联合中国石油克拉玛依石化分公司共同研制350平方米板壳式换热器,投入克拉玛依30万吨/年催化重整装置。为尽快研制大型板壳式换热器以满足炼油化工企业节能要求,兰州石油机械研究所、中国石化工程建设公司和中国石油乌鲁木齐石化分公司于2001年以乌石化40万吨/年催化重整装置为依托,开始承担2000平方米以上大型板壳式换热器的研制工作。以中国工程院院士时铭显为主任委员的评审专家委员会认为,此台3000平方米板壳式
换热器具有自主知识产权,首创独特结构,采用顺人字形波纹板片,突破制造难度。首创大型板片整板连续压制技术,采用独特喷头式进料喷雾分配器,保证进料液体与循环氩的充分混合。它能满足60万吨/年催化重整装置换热要求,相较于管壳式换热器,可节约设备高度19米,年节约燃料62万元,节约热炉投资50万元,电费投资21万元,经济效益十分明显。兰州石油机械研究所表示将进一步完善生产工艺,开发新品种,拓宽3000平方米板壳式换热器的使用领域,在石化行业的各种液体、气体和蒸汽的加热、冷却、热回收、冷凝等场合推广应用。